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脫硫吸收塔係統常見故障分析及處理

2019-03-11 14:45

宜昌金(jīn)信(xìn)1.jpg

  脫硫係統的發生的故障主要(yào)是吸收塔(tǎ)係統出現的異常工況,分析吸收塔係統漿液循(xún)環泵葉輪磨損(sǔn)、漿液泵出口母管堵塞、吸收塔(tǎ)內漿液異常等(děng)對吸收塔出口參數的影響,並提出了各(gè)種異常現象發生時的解決方法,為減少脫硫係統故障,確(què)保煙氣(qì)達標排放(fàng)提供參考。

  石灰石-石(shí)膏濕法脫硫工藝是目前較為成熟的脫硫技(jì)術。萊城電廠4台300MW機組采用石灰石-石膏的濕法煙氣脫硫工藝(yì),一爐一塔設計。自投運以來,脫(tuō)硫設施投運率超過99.0%、脫硫效率保持在(zài)95%以上(shàng)。整套係統於2008年12月底完成安裝調(diào)試,運行穩定。

  係統(tǒng)全煙氣量脫硫時,脫硫後煙氣溫度不低於80℃。校核(hé)煤種工況下確保FGD裝置排(pái)放的SO2濃度不超標;當FGD入口煙氣SO2濃(nóng)度比設計煤種增加25%時仍能安全穩定運行。吸收塔係統是影響脫硫(liú)效(xiào)率(lǜ)的核心部件,自下而上可(kě)分為氧化(huà)結晶區、吸收區、除霧區三個主要的功能區。

  循環泵葉輪及泵殼磨損對吸收塔參數的影(yǐng)響脫硫係統運行中,因漿液循環泵(bèng)中介質為石灰石漿液,外加漿液中(zhōng)pH值變化較大,因此,漿液循環泵的(de)磨(mó)損在所難免。漿(jiāng)液(yè)在泵內(nèi)高速(sù)流動,對泵殼產生一(yī)定的衝刷磨損,造成泵殼壁(bì)厚變薄、磨穿的情況。當泵殼(ké)減薄後,經葉輪(lún)作(zuò)功(gōng)後的漿液回流量相(xiàng)應增加,漿液循環總量減小,壓頭理所當然達不到應有的高度(dù),吸收(shōu)效(xiào)果變差(chà),出力不(bú)能達到額定(dìng)值,吸收塔參數異常,脫硫效率降低。

  解決方案:當漿液循環本葉輪及泵殼磨損嚴重時,相應出(chū)現漿液循環泵電流(liú)減小,出力降低,將循環量(liàng)減少,此時應停止運(yùn)行,對該泵(bèng)葉(yè)輪及泵(bèng)殼進行特殊工(gōng)藝防磨,當防磨(mó)工作處理且養護完畢(bì),可在此(cǐ)投入運行。當葉輪磨損嚴重時根(gēn)據運行周期可更換新葉(yè)輪,以保持正常(cháng)漿液循環量。